螺杆式空压机保养不及时造成主机故障
1.设备简述
某电厂共安装有2台凝汽式汽轮发电机组,单机容量为 135MW,锅炉出灰方式为气力输灰,除灰系统配置4台螺杆式空压机,空压机规格为110kW、水冷机组、排气量为20m/min,电 机转速1480r/min
2.故障现象
#4输灰空压机运行中出现电气重故障报警且空压机停运,消除报警信号测量运行电流238A(设计满载电流200.8A),测量空压机振动最大值0.12mm。由于运行电流与振动值均超标,停运该空压机,打开进气口发现空压机转子上粘附大量浅色胶状物,空压机壳体内也粘附有大量浅色胶状物。确认该空压机已产生积碳现象,查阅维护记录,发现该空压机已连续运行8000h而 没有进行保养。对该空压机及其系统进行清理保养后,再次启动该空压机,测量运行电流205A,测量空压机振动最大值 0.12mm左右,由于振动值超标,决定将空压机返厂检修。经厂 家解体检查发现空压机多个轴承滚道和滚子有明显磨损沟痕,空 压机主转子与副转子间隙小于设计值,主、副转子均有明显磨损 痕迹,更换空压机轴承、打磨磨损的主副转子后空压机组装,经电厂回装后试运正常。
3.原因分析
(1)由于从油面镜观察,润滑油色泽清晰,无明显变色,因而错误的认为润滑油可以继续使用,实际上由于润滑油已使用 其黏度、杂质颗粒、积碳倾向性均已不符合使用标准, 继续使用而造成空压机轴承磨损和积碳的发生。
(2)电气重故障报警的原因是转子积碳使电机负载的轴功率增大,同时,油细分离器长期未换前后的压差增大,也相应的增大了电机的轴功率而引起超电流保护动作。
4. 防范措施
目前常用的空压机合成润滑油其使用寿命约6000h,在实际应用中,如果润滑油使用达到6000h,而色泽清晰还是可以继续使用一定时间,根据经验这一时间控制在6000h以内比较安全,因此在提高经意效益的基础上也要注意安全性,不能因小失大。
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